Análisis y mejora de procesos en una empresa metalmecánica
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Pontificia Universidad Católica del Perú
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Resumen
La industria metalmecánica es un pilar clave en la economía peruana, al proveer bienes y
servicios esenciales para sectores como la construcción, minería y manufactura. No obstante,
enfrenta desafíos estructurales que afectan su competitividad, entre ellos la alta informalidad
laboral y la deficiente planificación en la gestión operativa y productiva. Además, factores
externos como la pandemia de la COVID-19 y la desaceleración del sector han generado un
crecimiento inestable, con variaciones significativas entre 2019 y 2023. En este contexto,
resulta crucial la implementación de estrategias de optimización que mejoren la eficiencia de
los procesos productivos y el uso de los recursos, garantizando así la sostenibilidad y
competitividad de las empresas del sector.
El presente estudio tiene como objetivo analizar y optimizar la gestión y la planificación de
requerimientos en una empresa metalmecánica que, debido a su crecimiento desordenado, ha
operado de manera intuitiva y sin un sistema estructurado de control. Para ello, se identificaron
los principales problemas operativos mediante herramientas de ingeniería industrial como el
diagrama de Pareto y el diagrama de Ishikawa.
La investigación adoptó un enfoque cuantitativo, combinando observación directa, análisis
documental y aplicación de metodologías de mejora continua. Se implementaron estrategias
como la metodología 5S, enfocada en la organización y eliminación de desperdicios en el área
de almacén de la Empresa; Kaizen Blitz, para la mejora rápida en la planificación y ejecución
de tareas; y un sistema de Planificación de Requerimientos de Materiales (MRP) dentro de un
ERP, que permitió optimizar la gestión de materiales, herramientas y EPP’S, reducir compras
de emergencia y mejorar la disponibilidad de insumos. Estas estrategias se orientaron a
minimizar los tiempos improductivos, mejorar la eficiencia en el uso de recursos y fortalecer la
capacidad operativa de la empresa.
Los resultados evidenciaron una mejora significativa en la eficiencia operativa de la empresa,
reflejada en una reducción del 35% reducción de los tiempos improductivos, optimización del
uso de recursos y una mejor planificación de los procesos. El análisis económico de las
propuestas, proyectada en un horizonte de 3 años, mostró un Valor Presente Neto (VPN) de S/
50,913 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 33%, lo que confirma la viabilidad del proyecto.
Descripción
Palabras clave
Control de procesos--Mejoramiento, Industria metalmecánica, Producción--Administración
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