Estudio de mejora de disponibilidad operativa de envasadora horizontal perteneciente a planta de salsas
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Pontificia Universidad Católica del Perú
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Resumen
El presente trabajo aborda la necesidad de mejorar la disponibilidad operativa de una
envasadora horizontal perteneciente a una planta de salsas, la cual fue seleccionada por tres
motivos; el primero, su alta utilización, ya que envasa el 60% de la producción total de la
planta. El segundo motivo, la reducción de la utilidad bruta por tonelada debido a una
disminución del volumen de producción por pandemia, lo que lleva a buscar iniciativas para la
reducción de costos y optimización de recursos. Por último, las elevadas pérdidas de OEE
principalmente por ajustes de máquina (5.5%), fallas de equipo (3.3%) y mantenimiento
programado (3.9%).
Se inició con la implementación del Mantenimiento Autónomo, tomando como punto de
partida la falta de conocimiento técnico de los operadores del equipo y abordándolo a través de
capacitaciones técnicas básicas en los principios de funcionamiento del equipo y conceptos
básicos del Mantenimiento Autónomo, con el propósito de reportar oportunamente anomalías
en el equipo que pueden ser identificadas utilizando los sentidos humanos. La implementación
de esta metodología hasta el tercer paso tomó 24 meses, se reportaron en total 332 anomalías
y fueron ejecutadas 324 anomalías al cierre del 2024. Además, se logró consolidar la reducción
de paradas por ajustes de máquina en 3.5% y fallas de equipo en 1.7%.
Se identificó, al cierre del 2022, un incremento en la pérdida de OEE por mantenimiento
programado (0.7% más respecto al cierre del 2021) lo que resultó en la necesidad de
implementar Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad RCM para optimizar el plan de
mantenimiento; junto con asegurar la cobertura de aquellos modos de falla relevantes y
potenciales que no pueden ser percibidos a través de inspecciones. Al realizar el análisis, se
determinó, a través del Método de Distribución Weibull, que los casquillos del carro fijo y las
rótulas del carro móvil son los componentes de mayor desgaste y determinan la frecuencia
mínima de intervención en 750 horas de operación, lo que llevó a realizar el cambio de
estrategia del plan de mantenimiento de calendario a horómetro. Luego de analizar 76 modos
de falla y establecer la mejor forma de abordarlos, se obtuvo una captura de 1.6% de OEE por
mantenimiento programado al cierre del 2024.
En conclusión, la implementación en conjunto de estas dos metodologías de Ingeniería de
Confiabilidad asegura buenos resultados a través de la generación del sentido de propiedad del
personal con la máquina, maximizando el compromiso y reforzando el trabajo en equipo de los
operadores y técnicos.
Descripción
Palabras clave
Maquinaria automática, Salsas--Envasado, Plantas industriales