dc.contributor.advisor | Carrera Soria, Willy Eduardo | es_ES |
dc.contributor.author | Jácome Gamboa, Renzo Omar | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-26T00:32:52Z | es_ES |
dc.date.available | 2019-03-26T00:32:52Z | es_ES |
dc.date.created | 2019 | es_ES |
dc.date.issued | 2019-03-25 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/13821 | |
dc.description.abstract | Los transformadores son elementos ampliamente utilizados en el sector industrial y
energético. Para la puesta en servicio de los mismos o como parte del mantenimiento
preventivo o correctivo, resulta necesario aplicar un procedimiento de secado para
reducir la humedad presente en el aislamiento. Actualmente, uno de los métodos
utilizados para transformadores de baja o mediana potencia es el de secado por
circulación de aire caliente, que se realiza principalmente en hornos eléctricos. Al ser el
tiempo de secado superior a 8 horas, se tiene un consumo de energía bastante elevado.
Además, durante el secado no se dispone de información sobre la humedad del proceso,
por lo que es solo al final del mismo que se puede evaluar si el secado fue exitoso.
Entonces, para generar un mayor ahorro de energía surgió la iniciativa por parte de la
universidad de desarrollar un horno de secado para transformadores que utilice gas
como fuente de calor, además de incorporar en este el monitoreo de la humedad para
obtener mayor información del proceso.
La investigación realizada en este trabajo de tesis tuvo como objetivo principal, analizar
el sistema electrónico del equipo inicial desarrollado en el documento "Diseño e
implementación de un sistema de control de temperatura y monitoreo de humedad para
un horno de secado de transformadores" (Li, J, 2015), el mismo que no se encontraba
operativo por falta de mantenimiento. Para ello se evalúan los sensores y actuadores
presentes en el sistema, así como sus respectivos circuitos de acondicionamiento y
control, además de la interfaz de usuario propuesta y el sistema de control para una
temperatura entre 90°C y 120°C. En base a esto se diseñan e implementan mejoras
para que el horno funcione como prototipo final.
Una vez implementado el sistema electrónico y validado su funcionamiento, se
realizaron pruebas para analizar el comportamiento del horno ante diferentes
condiciones de ventilación y presión del gas de suministro. Esta evaluación permitió
asegurar que el horno de secado reduzca efectivamente la humedad en el ambiente
interno. Posterior a este análisis se obtiene como resultado final un control de
temperatura con tiempo de establecimiento máximo de 12 minutos y con una estabilidad
de +/- 3.5 °C. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Hornos | es_ES |
dc.subject | Secado | es_ES |
dc.subject | Hornos--Combustibles gaseosos | es_ES |
dc.subject | Hornos--Prototipo | es_ES |
dc.title | Estudio y mejora del sistema electrónico de un horno de secado a gas para transformadores | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_ES |
renati.advisor.dni | 08122954 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3713-3937 | es_ES |
renati.discipline | 712026 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_ES |